1、 碎矿工艺改造
2004年5月投产至2005年5月末,发生12次颚式破碎机肘板断裂,其中前肘板断裂4次,后肘板断裂8次,前后肘板同时断裂有2次,平均故障周期为35d,最小故障发生周期为3d,造成较大的经济损失。肘板轴头原采用DDB18多点干油泵润滑,润滑效果不好,钙基润滑脂油膜承载力低,不能在支撑面形成油膜,甚至易被挤压排出,油膜遭到破坏,导致肘板运动部位摩擦阻力过大及在交变力作用下引起温升,导致肘板发生断裂。后肘板改为稀油站XYZ一16稀油润滑,高位油箱溢流直接喷射到肘板的润滑部位,通过肘板轴头的圆弧运动,将油带入支撑面,在摩擦部位表面形成很好的油膜,从而起到润滑、降温的作用。改造后设备运转良好,前后肘板再没有发生断裂,只需正常更换肘板头和肘板槽。
2、 磨浮工艺流程的改造
设计时采用250PNJ(I)型胶泵为旋流器输送矿浆,流量1000m3/h,电机功率250kW。该泵选型大,用变频器控制流量,属于大马拉小车,其胶衬磨损较快,备件费用高,设备质量大,维修不方便。现改为10/8~FG砂砾泵,电机功率为132kW,电耗低,体积小,维修方便,其过流部件采用了硬镍、高铬等耐磨材料,适合于颗粒较大强磨蚀物料的连续输送,备件费用低,降低了生产成本。
3、 磨矿分级流程改造
设计时采用一段旋流器分级与磨矿构成闭路,试车时旋流器跑粗,细度达不到浮选要求。于是改为带控制分级的磨矿分级流程,现在使用效果很好,旋流器溢流控制在-200目(65±2)%,矿浆浓度、矿石细度达到了浮选要求。
4、 球磨机给矿弯管改造
MQY4060球磨机给矿弯管壁厚25mm,直径400mm,使用近一个月局部有磨漏现象,修修补补也只能使用22个月。将陶瓷破碎与环氧树脂混合,固着在弯管易磨处增强了管壁的耐磨性,管内壁加衬后使用周期可达6个月,延长了弯管的使用寿命,降低了生产成本。
破碎流程的全面改造:http://www.zhisha.cn/xwzx/n1401.html